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管线钢的超低硫含量控制实践
随着经济和社会的发展,对石油、天然气输送用管线钢的质量要求越来越高,应用于复杂环境、潮湿、酸性环境中的抗氢致裂纹(HIC)管线钢的需求量日趋增大。抗HIC和抗硫应力致裂纹(SSC)钢要求具有良好的韧性、抗疲劳性能、抗断裂性能和耐腐蚀性等。

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要获得良好的抗HIC性能,一是要求硫质量分数小于20ppm,二是要求精确控制钢中各类夹杂物的形态,通常要求钢中w(Ca)/w(S)在2~5,w(Ca)/w(Al)>0.14,w(Ca)/w(TO)控制在0.7~1.2。而这些参数的控制有时候与生产实践要求显得有些相互矛盾,只有在硫含量极低的情况下,才有可能满足以上所有条件并保证生产的顺利进行。因此,选择合理的冶炼工艺和控制手段,才能确保冶炼出高洁净度、高品质、高性能的抗HIC管线钢。

2009年初,技术中心将中低牌号管线钢做精做强正式提上研发日程。并着手进行抗HIC管线钢试生产的前期技术准备。2010年初,有用户提出采购抗HIC管线钢的意向,唐钢即进行了抗HIC管线钢的试生产,*初,主要遇到的问题是转炉钢水回硫严重,Ca处理不当和钢水高Ca含量生产过程中的耐材侵蚀严重,经过技术人员的努力,问题逐一解决,并获得了生产的成功。目前,国内各大钢铁企业关注的重点在高级别管线钢的研究,对中低牌号管线钢耐腐蚀的研究尚在研究和试生产阶段。唐钢抗HIC管线钢的开发成功,使唐钢在耐腐蚀管线钢开发领域抢先一步。

1、硫对钢抗HIC性能的影响
硫是影响管线钢抗HIC和SSC能力的主要元素。当钢中硫质量分数大于0.005%时,随着钢种硫含量增加,HIC的敏感性显著增加。当钢中硫质量分数小于0.002%时,HIC敏感性明显降低,甚至可以忽略此时的HIC。当Ca处理不当时,硫化物将在晶界处富集,严重影响钢的强韧性和抗HIC性能。

2、超低硫管线钢试制S控制实践

2.1 低硫钢生产工艺流程

唐钢低硫管线钢主要采用“铁水预处理→顶底复吹转炉冶炼→LF精炼处理→弧形连铸机”工艺流程进行生产,生产过程采用全流程硫含量控制技术,确保低硫管线钢的顺利生产。

2.2 冶炼过程硫含量的控制

2.2.1 铁水预处理

唐钢一钢轧厂铁水预处理采用单吹颗粒镁脱硫工艺。关于金属镁脱硫的热力学和动力学原理,在许多报道中都有详细的阐述,其基本原理就是熔于钢中的Mg与钢液中的S发生[Mg]+[S]=MgS(s)反应,形成的MgS固体进入渣相,在扒渣的过程中去除。值得一提的是,在脱硫扒渣过程中经常有扒渣不净的现象发生,致使在预处理中脱除的硫在后续工序中产生回硫,极大地影响了预处理效果,并给低硫钢的冶炼带来不必要的麻烦。为此,唐钢在超低硫管线钢的冶炼过程中使用了聚渣剂,即在扒渣过程中,先扒掉*初的稀渣,然后加入聚渣剂,并用扒渣板搅拌2min后,再用扒渣板扒去稠渣。从而减少了回硫。铁水喷镁脱硫预处理数据见表1。

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从表1中数据可见,铁水经预处理后,硫达到了较低的水平。并且,由于采取了有效的措施,抑制了后续工序的回硫,并为后道工序的冶炼提供了有利条件

2.2.2 转炉冶炼

对于全流程硫含量控制来说,每道工序都是控制硫含量的关键环节。转炉的脱硫效果虽然不明显,但控制转炉工序增硫对这个冶炼过程硫的控制至关重要。

转炉工序的硫主要来源于废钢、石灰和各种辅料,其中石灰和废钢中带入的硫占绝大部分。因此,采用低硫优质原料可以有效地减少转炉工序增硫,在转炉操作过程中,适当增加渣量、严格控制冶炼过程中炉内反应条件、终点操作采取档渣出钢等防止钢水氧化的措施,都能有效控制转炉工序硫含量增加。唐钢采取了自产坯头废钢和气烧石灰作为转炉冶炼的原料,有效控制了转炉工序硫含量的增加。并在转炉出钢过程中加入顶渣改质剂,有效控制了钢包顶渣中的氧化亚铁和氧化锰含量。从表2至表3中硫含量的变化可以看出,顶渣改质剂的加入也起到了一定的脱硫作用。

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2.2.3 LF精炼

LF精炼是脱硫的主要手段之一,实现超低硫钢的冶炼,唐钢遵从了以下工艺条件:
1)实现高碱度操作,控制炉渣成分,选择高硫容渣系;
2)强化对炉渣和钢水的脱氧;
3)较高的冶炼温度和良好的搅拌条件;
4)足够的渣量,并适当控制原料中的原始硫含量;
5)炉渣流动性保持良好。

唐钢在冶炼抗HIC管线钢的过程中,采用低硫石灰、精炼渣和脱硫剂相配合的造渣方法,既保证了炉渣的碱度又保证了炉渣具有良好的流动性。加热、造渣同时进行强搅拌,使钢渣间具有良好的反应条件,获得了良好的脱硫效果,精炼各阶段的硫含量变化见表3。

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从表3中可见,精炼达到了很好的脱硫效果,通过一系列的控制硫含量的措施,获得了w(S)=0.002%左右的超低硫含量。

2.2.4 连铸

连铸过程是钢材成分和洁净度控制的*终环节。连铸不存在太大增硫的环节,但应注意控制钢中夹杂物的产生,尽量使钢中夹杂物上浮。因此需强化中间包冶金效果并防止卷渣,选择优质的中包覆盖剂,并加至足量,可以起到较好的中间包冶金效果,选择高黏度的保护渣可以有效防止卷渣的发生。低硫管线钢中包成分见表4。

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通过全流程的控制硫含量的增加,获得了较低硫含量的管线钢。在所生产的管线钢的宽度方向上,分别在边部、钢板1/4处、钢板中央取试样10个,在北京科技大学腐蚀与防护中心依据GB/T8650-2006进行抗HIC实验检测,试样经5.0%NaCl+0.5%CH3COOH+饱和H2S(溶液A),pH2.7浸泡96h后,测定其裂纹长度率、裂纹厚度率和裂纹敏感率全部为零。表现出优良的抗氢致裂纹能力。

3、结论

1)采用“铁水预处理→顶底复吹转炉冶炼→LF精炼处理→弧形连铸机”的全流程控制硫含量的措施,可以获得较低硫含量的管线钢。
2)通过采用铁水预处理稠渣扒渣、进行顶渣改质等控制渣中组分的手段,可以有效防止钢水回硫及有效降低钢中氧化亚铁和氧化锰含量,获得较低硫含量的管线钢。
3)对于低硫钢的冶炼,铁水预处理的主要任务是尽量扒净渣子,防止回硫。转炉的主要任务是尽量减少原料带入的硫。LF是主要的脱硫手段。

意大利GNR公司是一家专业的光谱分析仪器研发、制造企业,成立于1942年,总部位于意大利米兰。GNR公司的发展史就是一部浓缩的光谱仪发展史,当代的GNR公司在直读光谱仪、X射线荧光光谱仪、油料光谱仪等领域继续开创着新的技术。
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